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一、造成(chéng)數控車床加(jiā)工精度異常(cháng)故障的原因(yīn)
造成數控車(chē)床加工精度(dù)異常故障的(de)原因隐蔽性(xing)強,診斷難度(du)比較大,歸納(na)出五個主要(yào)原因:機床進(jin)給單位被改(gai)動或變化;機(jī)床各個軸的(de)零點偏置異(yì)常;軸向的反(fan)向間隙異常(chang);電機運行狀(zhuang)态異常,即電(dian)氣及控制部(bù)分異常;機械(xie)故障,如絲杠(gang),軸承,軸聯器(qì)等部件。另外(wai)數控車床加(jia)工程序的編(biān)制,刀具的選(xuǎn)擇及人爲因(yīn)素,也可能導(dao)緻數控車床(chuang)加工精度異(yì)常。
二、數控機(jī)床故障診斷(duan)原則
1.先外部(bù)後内部數控(kòng)機床是集機(ji)械,液壓,電氣(qì)爲一體的機(jī)床,故其故障(zhàng)的發生也會(hui)由這三者綜(zong)合反映出來(lai)。維修人員應(ying)先由外向内(nei)逐一進行排(pái)查,盡量避免(miǎn)随意地啓封(fēng),拆卸,否則會(huì)擴大故障,使(shǐ)機床喪失精(jīng)度,降低性能(néng)。
2.先機械後電(dian)氣一般來說(shuō),機械故障較(jiao)易發覺,而數(shu)控系統故障(zhàng)的診斷則難(nan)度較大些。在(zai)故障檢修之(zhi)前,首先注意(yi)排除機械性(xing)的故障,往往(wǎng)可達到事半(bàn)功倍的效果(guǒ)。
3.先靜後動先(xian)在機床斷電(diàn)的靜止狀态(tài)下,通過了解(jiě),觀察,測試,分(fen)析,确認爲非(fei)破壞性故障(zhàng)後,方可給機(jī)床通電;在運(yùn)行工況下,進(jìn)行動态的觀(guān)察,檢驗和測(cè)試,查找故障(zhàng)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhí)得關注。
而對(dui)破壞性故障(zhang),必須先排除(chú)危險後,方可(ke)通電。
4.先簡單(dān)後複雜當出(chū)現多種故障(zhang)互相交織掩(yǎn)蓋,一時無從(cóng)下手時,應先(xiān)解決容易的(de)問題,後解決(jué)難度較大的(de)問題。往往簡(jian)單問題解決(jué)後,難度大的(de)問題也可能(néng)變得容易。
三(sān)、數控機床故(gu)障診斷方法(fa)
1.直觀法:(望聞(wén)問切)問-機床(chuáng)的故障現象(xiàng),數控車床加(jia)工狀況等;看(kan)-CRT報警信息,報(bào)警指示燈,電(diàn)容器等元件(jiàn)變形煙熏燒(shāo)焦,保護器脫(tuo)扣等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電氣(qi)元件焦糊味(wèi)及其它異味(wei);摸-發熱,振動(dong),接觸不良等(deng)。金屬數控車(che)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。
2.參數(shu)檢查法:參數(shù)通常是存放(fang)在RAM中,有時電(diàn)池電壓不足(zu),系統長期不(bú)通電或外部(bu)幹擾都會使(shǐ)參數丢失或(huò)混亂,應根據(jù)故障特征,檢(jiǎn)查和校對有(yǒu)關參數。
3.隔離(li)法:一些故障(zhang),難以區分是(shì)數控部分,還(hái)是伺服系統(tong)或機械部分(fèn)造成的,常采(cai)用隔離法。
4.同(tong)類對調法用(yòng)同功能的備(bei)用闆替換被(bèi)懷疑有故障(zhang)的模闆,或将(jiang)功能相同的(de)模闆或單元(yuan)相互交換。
5.功(gōng)能程序測試(shi)法将G,M,S,T,功能的(de)全部指令編(bian)寫一些小程(chéng)序,在診斷故(gu)障時運行這(zhe)些程序,即可(ke)判斷功能的(de)缺失。
1.機械故(gù)障導緻數控(kòng)車床加工精(jīng)度異常故障(zhang)現象:一台SV-1000立(lì)式數控車床(chuáng)加工中心,采(cǎi)用Frank系統。在數(shu)控車床加工(gōng)連杆模具過(guo)程中,忽然發(fā)現Z軸進給異(yì)常,造成至少(shǎo)1mm的切削誤差(cha)量(Z方向過切(qie))。
故障診斷:調(diao)查中了解到(dao),故障是忽然(rán)發生的。機床(chuang)在點動,在手(shǒu)動輸入數據(jù)方式操作下(xia)各個軸運行(hang)正常,且回參(cān)考點正常,無(wu)任何報警提(ti)示,電氣控制(zhì)部分硬故障(zhang)的可能性排(pái)除。應主要對(duì)以下幾個方(fang)面逐一進行(hang)檢查。金屬數(shu)控車床加工(gong)微信,内容不(bu)錯,值得關注(zhu)。
檢查機床精(jīng)度異常時正(zheng)在運行的數(shù)控車床加工(gōng)程序段,特别(bie)是刀具長度(dù)補償,數控車(chē)床加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對和(he)計算。
在點動(dòng)方式下,反複(fu)運動Z軸,經過(guò)視,觸,聽,對其(qí)運動狀态診(zhen)斷,發現Z向運(yun)動噪音異常(chang),特别是快速(sù)點動,噪音更(geng)加明顯。由此(cǐ)判斷,機械方(fang)面可能存在(zai)隐患。
檢查機(jī)床Z軸精度。用(yong)手搖脈沖發(fa)生器移動Z軸(zhou),(将其倍率定(ding)爲1×100的擋位,即(ji)每變化一步(bù),電機進給0.1mm),配(pèi)合百分表觀(guan)察Z軸的運動(dòng)情況。在單向(xiàng)運動保持正(zhèng)常後作爲起(qi)始點的正向(xiang)運動,脈沖器(qi)每變化一步(bù),機床Z軸運動(dong)的實際距離(lí)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yùn)行良好,定位(wei)精度也良好(hǎo)。而返回機床(chuang)實際運動位(wèi)移的變化上(shàng),可以分爲四(sì)個階段:(1)機床(chuang)運動距離d1>d=0.1mm(斜(xie)率大于1);(2)表現(xian)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiǎo)于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動(dong),表現出标準(zhun)的反向間隙(xi);(4)機床運動距(jù)離與脈沖器(qi)經定數值相(xiàng)等(斜率等于(yu)1),恢複到機床(chuáng)的正常運動(dong)。無論怎樣對(duì)反向間隙進(jin)行補償,其表(biao)現出的特征(zheng)是:除了(3)階段(duàn)補償外,其他(tā)各段變化依(yi)然存在,特别(bie)是(1)階段嚴重(zhòng)影響到機床(chuang)的數控車床(chuáng)加工精度。補(bǔ)償中發現,間(jian)隙補償越大(da),(1)階段移動的(de)距離也越大(da)。金屬數控車(chē)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhi)得關注。
分析(xī)上述檢查認(rèn)爲存在幾點(diǎn)可能原因:一(yī)是電機有異(yì)常,二是機械(xiè)方面有故障(zhàng),三是絲杠存(cun)在間隙。爲了(le)進一步診斷(duan)故障,将電機(jī)和絲杠完全(quán)脫開,分别對(duì)電機和機械(xiè)部分進行檢(jian)查。檢查結果(guo)是電機運行(háng)正常;在對機(ji)械部分診斷(duan)中發現,用手(shou)盤動絲杠時(shi),返回運動初(chū)始有很大的(de)空缺感。而正(zhèng)常情況下,應(ying)該能感覺到(dao)軸承有序而(er)平滑的移動(dong)。
故障處理:經(jing)過拆卸檢查(cha)發現該軸承(chéng)确實受損,且(qiě)有滾珠脫落(luò)。更換後機床(chuang)恢複正常。
2.控制邏輯不(bú)妥導緻數控(kong)車床加工精(jīng)度異常
故障(zhàng)現象:一台上(shang)海機床廠家(jiā)生産的數控(kòng)車床加工中(zhōng)心,系統是Frank.數(shu)控車床加工(gong)過程中,發現(xian)該機床X軸精(jīng)度異常,精度(dù)誤差小爲0.008mm,大(da)爲1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機床(chuang)已經按照要(yào)求設置了G54工(gōng)件坐标系。在(zai)手動輸入數(shù)據方式操作(zuò)下,以G54坐标系(xi)運行一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuang)運行結束後(hou)顯示器上顯(xiǎn)示的機械坐(zuò)标值爲(X軸)“-1025.243”,記(jì)錄下該數值(zhí)。然後在手動(dòng)方式下,将機(ji)床點動到其(qí)他任意位置(zhi),再次在手動(dòng)輸入數據方(fāng)式操作下運(yun)行剛才的程(chéng)序段,待機床(chuang)停止後,發現(xiàn)此時機床坐(zuò)标數值顯示(shì)爲“-1024.891”,同上一次(cì)執行後的數(shu)值比較相差(cha)了0.352mm.按照同樣(yang)的方法,将X軸(zhou)點動移動到(dao)不同的位置(zhi),反複執行該(gai)程序段,而顯(xian)示器上顯示(shì)的數值都有(you)所不同(不穩(wen)定)。金屬數控(kòng)車床加工微(wei)信,内容不錯(cuò),值得關注。用(yòng)百分表對X軸(zhou)進行仔細檢(jian)查,發現機械(xiè)位置實際誤(wù)差同數字顯(xiǎn)示出來的誤(wù)差基本一緻(zhì),從而認爲故(gu)障原因爲X軸(zhou)重複定位誤(wu)差過大。對X軸(zhou)的反向間隙(xì)及定位精度(dù)進行檢查,重(zhòng)新補償其誤(wu)差值,結果起(qǐ)不到任何作(zuò)用。因此懷疑(yí)光栅尺及系(xi)統參數等有(you)問題。但爲什(shi)麽産生如此(cǐ)大的誤差,卻(que)又未出現相(xiang)應的報警信(xin)息進一步檢(jian)查發現,此軸(zhóu)爲垂直方向(xiang)的軸,當X軸松(sōng)開時主軸箱(xiang)向下掉,造成(chéng)了誤差。
故障(zhàng)處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制(zhi)程序做了修(xiū)改,即在X軸松(sōng)開時,先把X軸(zhou)使能加載,再(zài)把X軸松開;而(ér)在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊(jin)後,再把使能(neng)去掉。調整後(hòu)機床故障得(de)以解決。
3.機床(chuáng)位置問題導(dǎo)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常
故障現象(xiang):一台杭州産(chan)的立式數控(kong)銑床,配備北(bei)京KND-10M系統。在點(dian)動或數控車(che)床加工過程(cheng)中,發現Z軸異(yì)常。
4.系統參(can)數未優化,電(dian)機運行異常(chang)
導緻數控車(che)床加工精度(dù)異常系統參(cān)數主要包括(kuò)機床進給單(dān)位,零點偏置(zhì),反向間隙等(deng)。例如Frank數控系(xì)統,其進給單(dān)位有公制和(hé)英制兩種。在(zai)機床修理過(guò)程中對于局(ju)部處理,常常(cháng)影響到零點(diǎn)偏置和間隙(xi)的變化,故障(zhàng)處理完畢後(hou)應作适時的(de)調整和修改(gǎi);另一方面,由(you)于機械磨損(sun)嚴重或連接(jie)位松動也可(ke)能造成參數(shu)實測值的變(biàn)化,需要對參(cān)數做相應的(de)修改才能滿(mǎn)足機床數控(kong)車床加工精(jīng)度的要求。
故障(zhang)診斷:檢查發(fā)現X軸存在一(yi)定間隙,且電(diàn)機啓動時存(cún)在不穩定的(de)現象。用手觸(chù)摸X軸電機時(shi)感覺電機拉(la)動比較厲害(hai),停止時拉動(dong)不明顯,尤其(qi)是點動方式(shi)下比較明顯(xian)。分析認爲,故(gù)障原因有兩(liang)點:一是絲杠(gang)反間隙很大(dà);二是X軸電機(ji)工作異常。
故(gù)障處理:利用(yong)KND-10M系統的參數(shu)功能,對電機(jī)進行調試。首(shǒu)先對存在的(de)間隙進行補(bǔ)償,再調整伺(si)服系統參數(shu)及脈沖抑制(zhì)功能參數,X軸(zhou)電機的抖動(dòng)消除,機床數(shu)控車床加工(gong)精度恢複正(zhèng)常。
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